中金公司全力推進滿負荷高效生產策略,不僅通過深度優化系統間的協同作業,還著重提升精益管理效能,確保資源的最優化配置。動員全體干部職工參與,從各個維度著手降低成本、提升效率。集思廣益,采取多樣化措施確保生產活動的穩健推進。這一系列努力使四季度產量持續保持在高水平線上,屢次刷新日產量紀錄,展現了提升生產效率與追求卓越方面的堅定決心與顯著成果。
第一燒結廠:第一燒結廠在滿負荷生產組織中多措并舉,成功實施了一系列優化措施,顯著提升了生產效率和產品質量。通過紅土鎳礦燒結杯實驗,該廠調整R2值和燃料配比,采用分流制粒協同燃料分加技術,有效提高了混合料的平均粒度和料層透氣性指數。實驗結果顯示,紅土鎳礦的轉鼓強度得到顯著提升,燒結礦轉鼓指數平均提高至62.26%,最高達到68.33%,同時高爐返礦率降低至17.82%,最低為16.17%,總返礦率降至最低43.19%。12月份,鎳燒結礦產量創2024年最高紀錄。
第一煉鐵廠:第一煉鐵廠多措并舉抓好滿負荷生產組,狠抓原燃料進廠和入爐管理,保證了高爐強化生產所需的物料。同時,加強爐況運行管理,逐步摸索出了一套行之有效的裝料制度,總結出了高富氧、大噴煤的操作手段,三班統一操作,工長嚴格執行工藝紀律,班與班展開啟生產競賽模式。此外,加強設備點巡檢,特別是針對“獨生子”設備,建立了專門的管理臺帳,降低了休慢風率和設備故障率,提高了高爐全月作業時間。12月份,共生產合格鐵水3.655萬噸,最高日產1245噸,全月高爐有效容積利用系數3.685,創歷史最好水平。
熱軋廠:熱軋廠利用檢修期間自主增加卷取輥道簡易層流冷卻裝置,帶鋼卷取溫度平均降低50℃左右,改善黑皮卷壓延性能及氧化鐵皮結構及厚度,冷軋黑皮軋斷帶率有明顯降低,退洗白皮卷成材率穩步提高,較改造前成材率提高0.34%,四季度降本增效198.09萬元。
冷軋廠:四季度以來,冷軋廠集中技術力量,對來料品質、尺寸控制、軋制和卷取等工藝問題進行討論驗證,重點調整二十輥軋機二軋程工藝設定和軋輥表面精度,優化生產應急預案和排產計劃。經過一系列舉措,冷軋二十輥軋機單日產量達85t,表面質量等參數均符合工藝要求,最高軋制速度達600m/min,成材率穩定在95%左右。
檢測計量中心:中金公司在數字化轉型與降本增效方面成果顯著。2024年4月以來,經攻關小組努力,“智能制造基地數字化轉型項目”于11月獲自治區200萬元資金支持。公司自主開發多項系統及應用,減少外委費用13萬元;聯合多部門開展數據管理與精益用電管理攻關,統一生產數據口徑,實現電耗精益管理,峰段用電比例降至30.13%,谷段用電提高至35.31%,最大需量電費占比降至13%,月降電費約200萬元。此外,中金公司自行組織低代碼競賽,節約外委開發與培訓費用約48萬元,同時發掘培育信息化人員90余人,強化信息化人才隊伍建設,有力推動公司數字化轉型升級進程。
安全部(環保部):中金公司以打造“綠色中金”為總體目標,持續推動柳鋼集團精益管理的發展理念走深走實。2024年完成了1號燒結機完成富氧點火和蒸汽預熱混合料項目改造,充分利用公司富余氧氣和對熱軋加熱爐放散蒸汽進行回收利用,一燒工序每年可節約煤氣1278萬m3,固體燃料單耗下降5.58kg/t。既減少了能源浪費,也大大提升了能源利用效率。2024年12月13日榮獲了由玉林市工信局頒發的玉林市第一批“綠色工廠”榮譽稱號。中金公司將以此為契機,繼續秉承綠色發展理念,不斷加大環保投入,深化綠色技術創新,努力打造更加高效、清潔、低碳的綠色制造體系。